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基于PCS7水泥生产线DCS控制系统设计与研究

2016-11-10 11:04:13 来源: 阅读数:1087

随着近年来建材行业的蓬勃发展,水泥的需求量逐年扩大,生产线自动化水平的高低直接决定着企业的生产安全和生产效率,因此集控制、管理、决策为一体的自动控制系统在水泥生产中起着越来越重要的作用。如今的新一代集散控制系统已经覆盖了企业的整个生产过程,从顶部的经营管理层,到中间的操作管理层,再到底部的生产控制层和现场仪表层,为企业提供了一个集成化的信息平台。西门子SIMATIC PCS7采用了TIA系列甄选的标准硬件和软件部件,其统一的数据管理、通讯和组态功能,为用于过程工业、制造业以及综合工业领域的先进和经济的自动化解决方案,提供了一种... 随着近年来建材行业的蓬勃发展,水泥的需求量逐年扩大,生产线自动化水平的高低直接决定着企业的生产安全和生产效率,因此集控制、管理、决策为一体的自动控制系统在水泥生产中起着越来越重要的作用。如今的新一代集散控制系统已经覆盖了企业的整个生产过程,从顶部的经营管理层,到中间的操作管理层,再到底部的生产控制层和现场仪表层,为企业提供了一个集成化的信息平台。西门子SIMATIC PCS7采用了TIA系列甄选的标准硬件和软件部件,其统一的数据管理、通讯和组态功能,为用于过程工业、制造业以及综合工业领域的先进和经济的自动化解决方案,提供了一种开放式的平台。
   本文依托企业合作项目,以阿尔巴尼亚的某3300TPD水泥生产线为研究和设计对象,分析了新型干法水泥生产技术和工艺流程,通过比较国内外水泥生产作业线控制系统设计的现状,研究和设计了一个基于西门子SIMATIC PCS7为基础的水泥生产线过程控制系统。应用西门子SIMATIC PCS77.0+CEMAT7.0软件实现了整个系统的控制和管理,并对软件设计中注意的问题和难点进行了分析。该系统按控制功能分为四层:企业经营管理层、操作管理层、自动控制站层、现场仪表层。构建了由高层管理网络(普通以太网)、控制系统网络(工业以太网)、现场总线网络(PROFIBUS-DP)组成的三层管控一体化网络。论文特别对整个系统控制网络设计方案,尤其是在实现自动控制站之间的通讯设计进行了重点阐述。该系统共有7000个输入输出点,其中模拟量814点,论文详细阐述了系统的体系结构、硬件配置和组态以及软件设计。最后论文以原料磨子系统的工艺流程为例,通过该子系统控制软件的详细设计,详细论述了子系统的设计方法和控制技术。
   整个系统与2009年8月设计完成并进行现场调试,2010年2月投入试运行,系统运行稳定,达到了预期设计的目标。

目录概览

基于PCS7水泥生产线DCS控制系统设计与研究 目次

封面

文摘

英文文摘

声明

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第1章绪论

1.1课题研究的背景及意义

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1.2 DCS控制系统的发展历程

1.2.1第一代DCS(创始期)

1.2.2第二代DCS(成熟期)

1.2.3第三代DCS(扩展期)

1.3水泥生产控制系统的现状和发展

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1.4研究内容和论文结构

1.4.1研究内容

1.4.2论文结构

+

第2章控制系统设计方案

2.1水泥生产的工艺流程

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2.2控制对象分析

2.2.1控制系统分区

2.2.2控制系统点号表设计

2.2.3控制系统的特点

2.2.4控制系统的功能要求

+

2.3系统体系结构及硬件设计

2.3.1过程管理层硬件设计

2.3.2过程控制层硬件设计

+

2.4控制系统通讯网络设计

2.4.1控制系统网络设计

2.4.2现场总线网络设计

2.4.3常见网络通讯问题及解决办法

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第3章控制系统软件设计

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3.1西门子SIMATIC PCS7 7.0

3.1.1 SIMATIC PCS7 7.0简介

3.1.2 SIMATIC PCS7 7.0的组成

3.1.3 SIMATIC Manager介绍

3.1.4 PCS7编程语言

3.1.5 PCS7数据库介绍

3.1.6 CEMAT 7.0控制系统

+

3.2 SIMATIC PCS7 7.0控制系统组态

3.2.1控制系统硬件组态

3.2.2控制网络系统组态

+

3.3监控界面设计

3.3.1 WINCC 6.2介绍

3.3.2控制画面制作原则

3.3.3控制画面制作

3.4设备分组

+

3.5控制软件设计

3.5.1编程语言

3.5.2控制程序编程

+

3.6控制系统的调试

3.6.1调试思路

3.6.2软件调试

3.7难点分析

+

3.8 PID控制策略

3.8.1 PID算法介绍

3.8.2应用实例

+

第4章原料磨子系统设计

4.1磨系统工作原理

+

4.2原料磨系统组态

4.2.1硬件组态

4.2.2网络组态

4.2.3上位界面设计

+

4.3原料磨软件编程

4.3.1编程语言

4.3.2系统变量

4.3.3液压系统程序设计

+

4.4变频器软件编程

4.4.1变频器通讯设置

4.4.2变频器控制程序设计

4.5自动控制站通信编程

+

第5章总结与展望

5.1论文总结

5.2展望

参考文献

致 谢

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